重定量、大牽伸高效紡紗工藝流程中工藝、設備調整及紡織器材的應用和實踐
重定量、大牽伸高效紡紗工藝流程中工藝、設備調整及紡織器材的應用和實踐宋祖華,胡興桃(湖北金安紡織集團股份有限公司,湖北公安434300)藝流程中工藝、設備調整及各主要工序對紡織器材的優化,并從加強溫濕度控制及運轉管理方面對實施高效紡炒工藝作了要求。提出通過各個工序優化工藝配置,使成炒條干水平完全滿足客戶要求并在降低成本、提高生產效率上有很大的突破;但在紡織器材的使用壽命、居護保養、使用周期上有待進一步研究、完善。
隨著國內外經濟環境的變化,用工成本大幅上升,紡織行業遇到了前所未有的困難進入了微利時期。面對這一新的情況,我公司對一分廠有棉卷的紡紗流程實行了重定量、大牽伸高效紡紗工藝的嘗試,從而減少了勞動用工,提高了生產效率,并通過對工藝、設備調整及各主要工序紡織器材的優化配置,使產品質量得到了穩定提高。
1原棉性能及特點經試驗,原棉指標情況為:主體纖維長度29mm,纖維線密度1. 8dtex左右,馬克隆值4.回潮率8.3%含雜率1.6%短絨率16.1% 2紡紗生產線工藝流程002型抓棉機A006型混棉機―FA104型六輥筒開棉機FA022型多倉混棉機FA106型豪豬開棉機A092型雙棉箱給棉機―A076型單打手成卷機FA201B型梳棉機―FA315型并條機(頭并、二并兩臺)FA458型粗紗機FA507型細紗機21C型自動絡筒機。
3重定量、大牽伸高效紡紗流程、設備和工藝調整實行重定量、大牽伸高效紡紗工藝,在開松、分―)男,湖北荊州人,工程師,主要從事設備0工藝、技術、新產品品開發及M器材MlM梳、牽伸、加捻及卷繞成形等各個生產環節均發生了不同程度的變化,產量也有很大提高。為此,對各工序的設備狀態和工藝水平提出了更高的要求,還必須在設備和工藝方面做好充分的準備。
3.1清花、梳棉設備和工藝準備清花工序應做到“五光、一準、一靈”,就要對所有的輸棉通道,特別是對拐彎處進行“地毯式”檢查,清除掛花,砂光毛刺,保證輸棉時氣流暢通,給棉均勻;還對剝棉刀、塵棒、羅拉、輸棉簾以及塵籠進行砂光處理,確保表面光潔不掛花,原棉輸送、轉移順暢;又對各處隔距進行精校,保證打手鋒利,隔距正確;最后還對多處光電、行程開關及自停裝置進行了認真檢查,以確保其靈敏完好。
梳棉工序是紡紗工程的“心臟”,其重要任務就是將棉束分梳成單纖維。實行重定量、大牽伸高效工藝必然會加梳棉各分梳元件負荷,為確保棉網質量、生條結雜、生條重不勻等質量指標穩定,必須保證梳棉工序的“五鋒一正”,即錫林、道夫、蓋板、刺輥、固定蓋板和預分梳板上針布必須具有一定的鋒利度、圓柱度和表面粗糙度,并對纖維有足夠的分梳力和穿刺力。為確保各處隔距準確,我們加強平車和檢查工作,修復和精校錫林、道夫、刺輥、給棉羅拉、剝棉羅拉、上下軋輥,保證其圓柱度、平面度、同軸度,做到真正工藝上車;還要搭配好齒輪,減少機臺振動,減少隔距走動;只有這樣做,才能在實行重定量、大牽伸高效紡紗工藝時,使分梳、除雜更充分,剝剝取移、成形更順暢,質量才會更穩定。cnki.net 3.2并粗設備和工藝準備采用重定量、大牽伸高效紡紗工藝時,并粗工序棉條定量將發生改變,纖維的運動也將會發生變化,因此在牽伸分配上也適當進行調整。為保證并條、粗紗工序重量準確、條干質量穩定,必須保證棉條在牽伸運動過程中有足夠的握持力和牽伸力,這就要求在搖架壓力、羅拉隔距上進行系統研究。我們對并粗工序的搖架進行逐臺逐錠精校,并條搖架壓力保證在340N以上,粗紗搖架壓力保證在180N/雙錠;同時,對并條膠輥、喇叭口、壓力棒調節環、牽伸齒輪,對粗紗膠輥、喇叭口、集合器、隔距塊、牽伸齒輪等,均做了前期準備,以確保能生產出重量準確、條干良好、成形美觀的粗紗。
3.3后紡設備和工藝準備細紗工序是紡紗生產流程中最后一道工序,是產量、質量的落腳點,為了使產量與實行重定量、大牽伸高效工藝后的產品質量更好地結合起來,細紗工序有很多工作需要做。首先,實行重定量、大牽伸高效工藝后,牽伸倍數加大,必須解決“牽伸不開、出硬頭”這一問題。這樣就必須逐臺逐錠校正搖架壓力,前膠輥壓力必須保證在150N/雙錠以上,前膠輥直徑必須在29mm以上,還要適當大羅拉隔距,大后牽伸倍數,以確保握持力與牽伸力的匹配。其次,在工藝方面要早做準備,大牽伸倍數后,細紗電子條干必定會惡化,要優化各類工藝參數,進行質量的彌補。最后,要加強細紗設備的基礎工作,搞好日常檢修,及時排除隱患。
筒搖工序是紡紗后的準備、成品包裝工序,產品直接面對客戶市場,我們一方面優化電清工藝,采取多倒筒、多對比、多研究、多試驗,做到該切除不保留、該保留不誤切,追求用戶質量和生產效率的平衡;還狠抓筒子外觀成形,絞紗袋裝質量,采取多檢查,嚴考核,把好最后一關。
4重定量、大牽伸高效工藝與紡織器材的優化配置4.1清花和梳棉工序清花工序棉卷干定量為400g/m,為適應后工序重定量、大牽伸高效紡紗工藝,棉卷干定量改為450g/m.由于定量加重后的棉卷成形變粗,使彩條布不能完全包覆,后工序梳棉不能做到“一個棉卷生產一筒生條”;因此,我們將A076型單打手成卷機定長牙由原來的40齒減少為38齒,減少后棉卷重為15. 8kg.由于棉卷產量變化不大,清花工序各機型開松、混合、除雜等工作負荷變化不大,但為了提高A002型自動抓棉機運轉效率,實現少抓、細抓、勤抓,特意將自動抓棉機刀片伸出肋條距離由4mm改為2mm,使運轉效率由88%提高到93%我們在清花工序嚴格實行“雜質早落、多落、少碎,多梳少打,充分混合”的原則,棉卷的伸長率、重量均勻度、正卷率均達到了質量要求。
實行重定量、大牽伸高效紡紗工藝,梳棉工序壓力最大。我們將梳棉干定量由19.5g/5m,加到24g/5m,在紡織器材不變的情況下,單生條結雜這項質量指標就由98粒/g上升到156粒/g,棉網質量也不盡人意,不進行紡織器材的優化配套使用,后工序質量將難以達標。針對這個問題,錫林針布齒條選擇AC 1540P型,齒密達到1 075齒/(25.4mm)2,針布變得“矮、淺、小、尖、薄、密”,強了錫林一蓋板區分梳作用。而蓋板針布選擇MCH-45P型,齒密達到450齒八25.4mm)2,這種花紋形優質鋼材蓋板針布的梳針前稀后密,有利于蓋板一錫林區充分細致分梳,有效排除棉結雜質和短絨,對降低生條棉結、雜質效果明顯。道夫針布齒條選擇:AD型,齒密為448齒八25.4mm)2,針布側面有花紋,這樣更利于棉網的剝取和轉移。
刺輥齒條選用自鎖式AT501C-5032VP型,這種齒條不僅齒密達到40齒/(25.4mm)2,能充分分梳較厚的棉層,而且更具有抗擠壓、抗沖擊能力,設備安全系數會更高。
在梳棉工序實行重定量、大牽伸高效工藝紡紗時,我們重點研究和實踐的就是合理使用新型前、后固定蓋板:后面三根固定蓋板選用齒密為140齒/(25.4mm)2的BH140型,它能有效地對棉層進行預分梳,清除大的棉結雜質,更主要的是減輕錫林一蓋板分梳區的針面負荷;前面三根固定蓋板選用齒密為620齒八25.)2的BQ620型,它能將經過錫林一蓋板分梳區梳理的棉層再次細致分梳,并通過機前棉網清潔器進一步排除雜質和短絨,讓棉網更清晰。經過以上分梳元件的優化配置后,梳棉棉網質量清晰,棉結雜質下降到82粒/g,生條重不勻穩定在2.8%左右,各項質量指標均達到要求。
4.2并粗工序并條工序的主要任務是并合、牽伸、均勻混合、成條。頭并關鍵作用是將纖維牽伸伸直,我們將頭并干定量由16.5g/5m大到23g/5m,為避免堵計算長度為34 2碰而實際長度為35撕整卷干池也喇叭口頭并刺趣口口直徑由3大到。心4了厲瓶浮游區更好地穩定纖維變速趾勤觀察、勤調節以免造成梳棉生條結雜波動以及mm.為了讓重定量棉條更好地牽伸伸直,后牽伸倍數由1.9大到2.1,壓力棒調節墊為燉mm,在牽伸順利的情況下,羅拉隔距仍然為5mmX15mm.二并的任務是均勻混合及牽伸,改善棉條條干質量,二并干定量由15.6g/5m大到22g/5m,嘲叭口直徑由2.8mm大到3.2mm,后牽伸倍數控制在1.2左右,羅拉隔距為5mmX 15mm,為加強牽伸區對纖維的控制力,二并壓力棒調節墊為勿。1mm,前中后膠輥直徑均選用38.5mm.經試驗,并條重量不勻率平均值為0.72%,并條電子條干CV值為3. 3%無粗、細節。
粗紗的主要任務是牽伸、加捻、卷繞、成形。我們將粗紗的干定量由5.4g/10m,大到6.8g/10m,由于產量大,喂入喇叭口口徑大為16mmX4mm(寬X高)后區集合器口徑大為12mmX4mm(寬X高),前區集合器口徑大為10mmX4mm(寬X高),隔距塊選用5.5mm,后區牽伸倍數選用1.24為避免“細紗牽伸不開”將粗紗捻系數控制在107左右,前膠輥直徑在31mm以上,后膠輥直徑在30mm以上。生產正常后試驗,粗紗電子條干在5.5%左右,無粗、細節,重量不勻率在0.9%左右,各項質量指標良好,為后工序產品質量奠定了良好基礎。
4.3后紡工序8g0m后,細紗的總牽伸也有所加,紡純棉14.6tex紗的總牽伸在50倍左右,這就對設備、工藝及紡織器材的配套使用提出了更高要求。為了達到優質、高產、低耗的目的,我們采取了以下措施。
1細紗工藝方面措施我們將細紗前膠輥直徑調整到29mm以上,搖架壓力調整到150N/雙錠,羅拉隔距由原來的18mmX25mm調整為19mmX28mm,后區牽伸倍數由原1.17調整到1.25,前膠輥前沖4mm,中鐵輥由后移2mm調整為后移1mm. 4.3.2紡紗器材及專件優化2.1為了解決牽伸倍數過大而造成成紗條干惡化問題,我們采取的措施是優化紡織器材專件。
采用RS-6939S型細紗直板上銷,更換原6833鐵上銷,把主牽伸區變為曲線牽伸型式,縮短浮游區長度,有效控制浮游纖維變速點,對纖維的控制更強。
原曲面階梯下銷更換為新型曲面下銷,減小動,減小變速差異。
采用耐磨性能良好的WRC-965型鋁襯管高彈性不處理膠輥。
采用彈性好、變形小、握持性能佳、抗靜電性能優的LXA-62型膠圈。
4.3.2.2為了減少成紗毛羽,采用前膠輥前沖4mm工藝,縮小紡紗三角區;鋼絲圈清潔器隔距調整為2.1mm以減少鋼絲圈掛花;采用加工精度高、使用周期長的特制PG1-4054高精度軸承鋼鋼領;采用走熟期短、耐磨度高、使用周期長、半圓形截面的布雷克公司產(BRACKER)鋼絲圈;采用超高耐磨的SB-9A型5mm小孔導紗鉤;這一系列措施對減少細紗毛羽效果非常明顯。
4.3.3優化操作由于粗紗產量加大,值車工換粗紗的次數減少,所以將值車工原來換粗紗的時間用在做清潔、走巡回上,使巡回清潔得到加強,且成紗電子條干、重量CV值以及后工序的紗疵均達到了質量要求。
4.3.4筒捻工序筒捻工序采用21C村田自絡,配備烏斯特公司(USTER)產電清檢測頭,由于該設備對紗號偏差敏感,只要紗號偏參數設置合理,對異號紗以及重量CV值較大的紗線均能報警并清除,我們重點加強對短粗節和長粗節的有效控制,優化清紗曲線,盡量做到生產效率和用戶質量平衡而且穩定。
5重定量、大牽伸高效紡紗工藝的質量水平實行重定量、大牽伸高效紡紗工藝后,我們對所紡品種質量進行了反復而全面的試驗,具體數據見表1.表1紡C14.6tex紗成紗質量指標條干CV/%細節粗節棉結3mm毛羽指數從表1質量指標可以看出,各紗號棉結雜質、條干CV值及毛羽均達到烏斯特公報25%以上水平,用戶對產品質量也非常滿意,事實證明實行重定量、大牽伸高效紡紗工藝取得成功。
6實施重定量、大牽伸高效紡紗工藝的相關工作加強溫濕度控制實施重定量、大牽伸高效紡紗工藝后,溫濕度要造成并條、粗紗、細紗牽伸不開問題而引起條干惡化??偨Y從清棉到絡筒整個紡紗流程中,除粗紗和絡筒為吸濕外,其余均需放濕狀態。各工序回潮率見表2.工序原棉開清棉梳棉并條粗紗細紗絡筒回潮率/ 6.2加強運轉管理實行重定量、大牽伸高效紡紗工藝后,雖然值車工勞動強度大幅下降,但質量波動的機率也隨之大。這就需要我們加強運轉管理,嚴格執行清潔周期,認真巡回,及時排除質量隱患,讓設備、運轉均在良性工作情況下進行。
7結束語實行重定量、大牽伸高效紡紗工藝后,我們公司在降低成本、提高生產效率上有很大的突破;但在紡織器材的使用壽命、維護保養、周期方面需要進一步研究、完善。只有讓設備、工藝及紡織器材充分發揮其作用,我們實施的重定量、大牽伸高效紡紗工藝才能真正起到節約成本、加效益的目的。